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中国首艘深海铺管起重船“海洋石油201”完工出厂
2月6日下午15:00,在鞭炮声中,中国首艘深海铺管起重船“海洋石油201”在我厂历经4个多月的修理后顺利完工,缓缓开离孖洲岛,意气风发开始了新的航程……
“海洋石油201”是中国首艘3000米深海铺管起重船,起重能力达4000吨,负责海上石油平台上部模块等大件的吊装与拆除、导管架的辅助下水与就位,用于进行深海海底油气管道的铺设、维修等作业,作业深度从300米上升到3000米,它填补了国内深海铺管装备领域的空白。这艘世界级船舶于2012年10月底缓缓弛进孖洲岛,进行为期4个多月的修理。
公司很重视该船的修理。进厂前经营部、工程管理部经过周密布署,与船东有效沟通,维修施工计划安排妥当。因为该船基本上都是机电工程,机电事业部领导积极配合,安排得力干将主管王协英、康明汉负责。该船修理工程有:旧通风系统改造,新加风机47台,24台张紧器油缸,12套液压系统,作业线内海水管、淡水管、涂压管、冷媒水管等管系,甲板照明,空调换新等电器工程。工程量较大,加上施工区域与石棉清除工作相冲突,工期非常紧。但机电事业部面对压力,满怀信心迎接挑战;在安排人手方面,选派能力强的分包商兴昌昊队、智伟队、联友队、峰华队负责全船相应工程修理。部门领导、分包商老板经常在船上督战,帮助解决现场出现的问题。机电主管王协英、康明汉加班加点,经常轮流通宵,陪着工友们一起干,协调人手,保证材料设备等后勤供应,及时跟进各节点、难点工程,所有修理工程,都在紧张有序地进行着。
面对困难,沉着冷静,奋力一博。全船通风系统,新加风机47台(其中轴流风机7台、射流风机2台,诱导风机10台,盘管风机28台),属后期追加工程,公司总管、机电主管及工艺人员一起,在现场边查看设计图纸、边制定安装方案,百叶窗、静压箱、异形接头及通风栅的制作与安装遇到困难,都是在现场测量及更改,经过风量和噪声测试,均符合标准;盘管风机共计28台,有立式和卧式两种,均布在作业线内,冷媒水管要铺设在整个作业线内,要求美观、简单、穿舱件尽可能的要少,现场设计和施工很一定困难,主管王协英带着船方多次查看现场,一起想办法,最后敲定了冷媒水管的走向和盘管风机的安装位置,共计新铺设冷媒水管1600米左右,完工试压,无任何漏泄,得到船方的肯定;冷媒水工作温度只有5℃左右,如果外部没有保温好,将会造成结露滴水的现象,该轮对隔热的包扎要求非常严格:第一道用820胶水将“福罗斯”橡胶海绵粘接在管子上,然后用空调包扎带缠紧,最后用铝箔布和铝箔胶带将其完整包扎。像这样的工程还有很多,用船方的话来讲“友联船厂的修船速度真是奇迹,是我们无法想象的快”。
该船修理又赶上春节,很多工人回家过年,导致劳动力严重不足,新加的设备春节才到厂,重大设备(造水机、液压滚轮整体进舱等)吊运、转运作业尤为困难繁琐,负责吊运的机电起重组,不敢有丝毫的懈怠,所有的新加设备都安装在作业线内,整个作业线就是一个多功能生产车间,摆满了生产需要的设备,因该轮的自动化程度很高,作业线内到处都是光纤、探头等,为了不破坏作业线内部系统,整个作业线内搭满脚手架,因此给设备的转运带来很大的困难,设备及工装的转运及其他作业必须在脚手架上进行,转运过程遇到了各种各样的困难,因此脚手架需要不断地整改。机电起重工沉着冷静,格外小心谨慎,以不能碰坏船方设备,完好无损地运达目的地为宗旨,加班加点,克服重重困难,有条不紊地顺利完工了全船材料、设备、工装的吊运作业。
经过四个多月的艰苦奋战,终于取得了这艘深海铺管起重两用船的辉煌胜利,该船所有工程经船方调试,均一次性校验成功。海洋石油201的顺利完工出厂,意义非凡,它表明友联在维修海洋工程能力又上了一个台阶,为友联进军海工市场又迈出了坚实的步伐。( |
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