由振华重工南通分公司承制的港珠澳大桥抛石整平船项目进展有序,项目部突破传统,大胆创新,首次在国内成功制作抛石整平船升降装置主结构。
由于抬升结构重量大,工艺部采取分段制作,并将分段拆分成4个部件,通过控制每个部件的制作精度来确保整体精度,分段制作完工后在车间进行整体划线、预拼,最后上船总装。由于抬升主结构齿轮轴孔直线度、同轴度以及左右开档尺寸要求很高,工艺部将抬升主结构主要部分制作成一个整体,通过整体划线,二次加工(采用整体先加工单面4排孔,完毕后翻身,加工另外一面4排孔),确保精度。制作完毕后,该项目一次报验合格率高达100%,各项检测数据均符合设计要求。
有了新工艺方案作为基础,抛石整平船的制作十分顺利。目前,船体大合拢对接缝焊接已基本结束,正在进行探伤、拍片工作,拍片已完成总量的85%;4个抬升结构与围阱的焊缝(主甲板以下焊缝)和UT检查已完成总量的50%。另外,全船舱室气密试验已完成17个重点舱室和2个海水箱以及全船80%放水塞的气密报验。抛石管已完成93%,克令吊三部件全部报验完工。
另外,近日港珠澳项目抛石整平船1700吨蜗轮蜗杆顶升器原型试验在南通传动顺利完成,试验结果表明:该项目16根顶升器各项设计指标均满足项目图纸要求。CCS验船师全程参与原型试验,对试验结果表示认可。
蜗轮蜗杆顶升器是抬升锁紧装置的关键部件,当平台需要锁紧时,指令到达顶升器后,它会推动楔块形成齿形块的位移,从而锁紧齿条。此次原型试验的蜗轮蜗杆顶升器单根所承载的压力达到1700吨,对设计与制造都提出高要求。 |