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通过近半年的统筹规划,江南造船(集团)有限责任公司实现了76KBC上层建筑450T龙门吊完整性整吊,相比原来的采用1000T浮吊进行整吊的方式,既减少了船舶的移位次数加快了造船进度,又节约了整吊费用。目前,公司已经普遍采用了新的吊装方式。
上层建筑的建造是船舶建造周期中的重要环节,对其进行完整性整吊,对缩短造船周期,扩大造船生产总量具有十分重要的意义。公司搬迁上岛后,76KBC船上层建筑的总组场地规划在3#装焊平台南侧,主要采用1000T浮吊进行完整性整吊。这种方式的最大缺点在于过于占用场地,且需要对其他船舶进行多次移泊,影响造船进度且花费较大。因此,传统的吊装方式必须改变。
生产管理部协同工法部、设计部、搭载部、模块部、工务保障部、涂装部、安环保卫部、江南重工等部门提出了替代方案:利用450T龙门吊进行整吊。
但问题来了,76KBC上层建筑的重量已在520T左右,而按照450T龙门吊的最大负荷要求,第一次利用其进行上层建筑整吊时,上层建筑的重量必须控制在480T以下。为了达到这一硬性指标,根据设计部提供的上层建筑的船体结构、船装、电装及焊材油漆等重量明细表,生产管理部、设计部、工法部等部门就总组方案进行多次的讨论,最终采用去除A、B甲板甲板的敷料、内装部分,解决了这个问题。
此外,上建整吊还涉及到上层建筑的分段舾装及总组场地的重新规划。在生产管理部协调下,搭载部、模块部、江南重工统筹规划,使场地的利用率最大化,同时尽可能的缩短76KBC上层建筑的总组场地与0#船台之间的距离,将76KBC上层建筑的总组场地规划至37#总组场地北侧,为上层建筑的总组工作做好了生产场地的策划工作。
整吊方案改变的另一个问题是:受总段模块运输装置本身的驳运要求,需取消胎架下面原来起承载作用的4根横梁,缺少了横梁的支撑作用,胎架本身的强度及受力都需要重新计算、确认。生产管理部、设计部、工法部、搭载部等部门现场对原胎架进行多次勘测及受力分析,最终确定上层建筑的胎架采用中间增加横向加强、两侧增加牛腿支撑的方案进行改造。事实证明,此胎架的更改方案,是完全可以满足强度及受力要求的。
建造方案明确,但上建的重量必须精确。生产管理部、科技发展部、搭载部等部门讨论确定,利用压力传感器,通过液压油泵,将上层建筑连同胎架一并顶升、脱离墩木,通过传感器读数的称重试验方案对上层建筑进行称重,获得了精确数据,为450T龙门吊的整吊提供了有力支撑。
该建造方案于6月23日在H2464上层建筑的吊装过程中首次应用,取得圆满成功。
据生产管理部相关人员介绍,新的整吊方案的意义体现在:不仅解决了上层建筑整吊时相关船舶需多次移位的问题,而且可以节省一笔浮吊的租借费用,达到降本增效;新的吊装方式采用新的吊装工艺,可以有效控制整吊过程中上层建筑结构的变形量,大大减少为整吊后结构的定位、烧焊等工作量;从源头上为增加分段的产量提供了场地资源;为其它相关问题的解决提供了借鉴。 | | 来源:中国船舶在线 |
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