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1月31日15时,三号浮坞“培顿二号”的导流罩定位安装工作顺利通过报验,初战告捷;17时,一号干坞里,“荣盛”轮导流罩定位安装报验通过,再奏凯歌,为公司献上了一份新春贺礼。
船体车间同期遇到2个导流罩的安装工程,两艘船吨位不同,其艉部轴隧外板型线差别悬殊,所处状态不同,一艘处于干坞,一艘落在浮坞,给我们带来完全不同的挑战。船方提供的5片导流罩鳍板留有200㎜余量,在坞内全站仪等测量仪器无法使用,如何精确定位、割除余量,保证装配间隙成为一大难题。车间主任室十分重视,前期针对其安装难点进行精心策划,组织工艺、主管、起运三方面大胆拓宽思路,针对两艘船的不同线型创新制定了两套专属的安装方案;从工艺图纸、测量工具、起吊设备、施工人员技能水平等环节综合考虑,对工艺要求精益求精,有效的弥补坞期紧、年前人手紧缺的生产困难。
根据既定方案,导流罩在码头合拢预装,同时利用机电车间拆螺旋桨拉艉轴的时间空隙,在轴包板上取样,将型值放样到鳍板上,确定导流罩余量值。以往余量需分十次切割,每割10~20㎜即需要四个葫芦调整定位一次,耗时2~3小时,完全由工人根据现场情况随意切割,最后安装精度难以掌握;现在改为“定值定距”分三次调整位置切割余量,大大缩短了吊装调整时间,由以前58小时缩短为31小时,且安装精度控制在5㎜以内,导流罩的定位装配一次性通过船检船东的验收,为顺利完工出坞创造了有利条件。
船体车间在此次2个导流罩的修理工程中,依托现有的工艺基础,大胆创新,在未使用全站仪、经纬仪的条件下,在干坞和浮坞两种不同条件下均顺利完成导流罩的安装,积累了宝贵经验,为公司今后再次承接导流罩修理,奠定了坚实基础 |
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