真“学川崎”-记“超级莲花”轮修复新加货油舱蒸汽管系统
至集团、重工和公司推行“学川崎提质增效”活动以来,并结合2021年集团、重工和公司年初、年中工作会等会议精神,紧密围绕公司持续真“学川崎”,促进管理提升和改善管理中心工作思想,充分运用川崎造船技术、管理的领先优势引领华南区域“小川崎”的工作方针,在后续工作中,优化并推广使用,要做到:“学有目标、学有标准、学有章法、学有所成”。机电车间党支部在公司领导、修船事业部领导的支持和指引下,就“超级莲花”轮修复新加货油舱蒸汽管系统工程中,真“学川崎”,取得较为出色的认可和成效。
技术创新、工艺改进,高效低成本完成各项生产任务已是当前不可缺少的管理理念之一。近期,我司承接**香港航运有限公司“超*莲*”轮,该轮8月10日进厂,主体工程:恢复新加装蒸汽锅炉及货油舱蒸汽管系统。甲板主蒸汽管140*8mm无缝钢管360米,76*8mm无缝钢管360米,货舱蒸汽76*5mm无缝钢管8232米。在如此工程背景下,涉及三个厂区9条油轮,24条压载水系统改装(其中包括麦*3轮近1400条物量的压载水系统改装)同时在厂修理。如此产品结构和物量,对机电车间无论是硬件资源,还是劳动力布局,都是一个巨大的挑战。
针对本次“超*莲*”轮恢复新加装蒸汽锅炉及货油舱蒸汽管系统工程,原始单要求公司按照船舶进厂后,货舱蒸汽无缝钢管8232米,全部“散装”。“散装”意味每个舱近242条以上管散装,245个套管需要现场焊接。如此操作,对管工和焊工的需求量相当大,且施工周期一个舱预计10天左右交付。如此基本无法满足项目开航需求。机电车间党支部以“学川崎”为抓手,并在公司党委、修船事业部党支部领导的帮助和指导下,开展工期管理、效率提升、工法改善、质量管理等改善,迅速成立临时蒸汽管攻关小组。小组成员立即组织攻关技术人员上船对船舶环境、舱室结构、安装要求、船东船检意见做出方案。经过多轮技术商讨,在保证船期和质量前提下,考虑蒸汽管内场拼装预制小组,整体小组吊入货舱,少量套管焊接。部分舱室套管量由原来245个,锐减为60个,很大层度缓解焊工需求量,遵循学川崎“密闭舱室开阔做,外场作业内场做”技术要求,大大提高效率。蒸汽管攻关小组依托安全、质量的基础,部分蒸汽管和支架的安装阶段进行了重新划分,按照安装阶段先后,在车间内场完成绝大部分蒸汽管和支架拼装、焊接、打磨完毕,保证了90%的预装量(剩下分段间的合拢管),提升了舱室系统的完整性,减少了后期劳动力缺少问题和密闭舱室作业额外的成本,缩短了施工周期。在实处落实密闭舱室开阔做,外场作业内场做的技术要求,同时见成效。在原计划10天左右完成一个舱的计划,目前基本7天可以完成一个舱的完整性,并完成试压交付。不管从安全、质量,还是施工周期,大大体现“学川崎”成果,最终保证“超级莲花”轮提前进入航道。
机电车间党支部会引领整个部门围绕集团、重工和公司为核心,全力落实“防疫和生产两手抓,两不误”的要求,抓效率,控成本,保安全,紧密团结,全面建成机电技术品牌,效率提升、工法改善,激励员工在生产过程不断发散思维,举一反三,创新出新的技术思路和改进工艺工法的思想,自主主动的技术创新、工艺改进。优化机电工程目标,不负韶华,持续奋斗,强化精益管理,实现降本增效,为公司持续高质量发展机电技术品牌砥砺奋进。
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