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真“学川崎”-记“超级莲花”轮修复新加货油舱蒸汽管系统

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发表于 2021-9-23 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞

真“学川崎”-记“超级莲花”轮修复新加货油舱蒸汽管系统



至集团、重工和公司推行“学川崎提质增效”活动以来,并结合2021年集团、重工和公司年初、年中工作会等会议精神,紧密围绕公司持续真“学川崎”,促进管理提升和改善管理中心工作思想,充分运用川崎造船技术、管理的领先优势引领华南区域“小川崎”的工作方针,在后续工作中,优化并推广使用,要做到:“学有目标、学有标准、学有章法、学有所成”。机电车间党支部在公司领导、修船事业部领导的支持和指引下,就“超级莲花”轮修复新加货油舱蒸汽管系统工程中,真“学川崎”,取得较为出色的认可和成效。

技术创新、工艺改进,高效低成本完成各项生产任务已是当前不可缺少的管理理念之一。近期,我司承接**香港航运有限公司“超*莲*”轮,该轮8月10日进厂,主体工程:恢复新加装蒸汽锅炉及货油舱蒸汽管系统。甲板主蒸汽管140*8mm无缝钢管360米,76*8mm无缝钢管360米,货舱蒸汽76*5mm无缝钢管8232米。在如此工程背景下,涉及三个厂区9条油轮,24条压载水系统改装(其中包括麦*3轮近1400条物量的压载水系统改装)同时在厂修理。如此产品结构和物量,对机电车间无论是硬件资源,还是劳动力布局,都是一个巨大的挑战。

针对本次“超*莲*”轮恢复新加装蒸汽锅炉及货油舱蒸汽管系统工程,原始单要求公司按照船舶进厂后,货舱蒸汽无缝钢管8232米,全部“散装”。“散装”意味每个舱近242条以上管散装,245个套管需要现场焊接。如此操作,对管工和焊工的需求量相当大,且施工周期一个舱预计10天左右交付。如此基本无法满足项目开航需求。机电车间党支部以“学川崎”为抓手,并在公司党委、修船事业部党支部领导的帮助和指导下,开展工期管理、效率提升、工法改善、质量管理等改善,迅速成立临时蒸汽管攻关小组。小组成员立即组织攻关技术人员上船对船舶环境、舱室结构、安装要求、船东船检意见做出方案。经过多轮技术商讨,在保证船期和质量前提下,考虑蒸汽管内场拼装预制小组,整体小组吊入货舱,少量套管焊接。部分舱室套管量由原来245个,锐减为60个,很大层度缓解焊工需求量,遵循学川崎“密闭舱室开阔做,外场作业内场做”技术要求,大大提高效率。蒸汽管攻关小组依托安全、质量的基础,部分蒸汽管和支架的安装阶段进行了重新划分,按照安装阶段先后,在车间内场完成绝大部分蒸汽管和支架拼装、焊接、打磨完毕,保证了90%的预装量(剩下分段间的合拢管),提升了舱室系统的完整性,减少了后期劳动力缺少问题和密闭舱室作业额外的成本,缩短了施工周期。在实处落实密闭舱室开阔做,外场作业内场做的技术要求,同时见成效。在原计划10天左右完成一个舱的计划,目前基本7天可以完成一个舱的完整性,并完成试压交付。不管从安全、质量,还是施工周期,大大体现“学川崎”成果,最终保证“超级莲花”轮提前进入航道。

机电车间党支部会引领整个部门围绕集团、重工和公司为核心,全力落实“防疫和生产两手抓,两不误”的要求,抓效率,控成本,保安全,紧密团结,全面建成机电技术品牌,效率提升、工法改善,激励员工在生产过程不断发散思维,举一反三,创新出新的技术思路和改进工艺工法的思想,自主主动的技术创新、工艺改进。优化机电工程目标,不负韶华,持续奋斗,强化精益管理,实现降本增效,为公司持续高质量发展机电技术品牌砥砺奋进。




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龙船学院
发表于 2021-9-23 16:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
好好学习
天天川崎
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发表于 2021-9-23 19:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
     如果说"学川崎"仅学会了外场活内场做的话,那无论对川崎还是对自身都是一个贬低,因为这种管系分段预制及整体安装工艺在任何船厂都不新鲜,说是学川崎之结果简直是太露怯了。
     将该"豪言壮语"式宣传报道分摘复制至本网并不加任何文字校正是不得体的并无助于对楼主(可能是本厂技术人员)及该厂的专业品级认同。
    该报道文字及语法上有诸多错误如:
  1、一开始的至...应为自...;第三段末尾"航道"应为航运。
   2、超*莲*轮用隐身名,但在正文中却两次使用了全名《超级莲花》。
   3、管系属轮机工程故工程项目名称应用轮机工程或管系工程皆可。不能使用(第二段)"主体工程"一词,用主体一词容易和船体工程混淆。
    4、语法病句如第四段"...机电车间党支部"会"引领...整个部门...核心...,其它小语病就不赘述了。
      报道"花架子"(客套)话说了一大堆,对内场预制的关键工艺如如何保证预制的管线中的管卡位置与船上实物等同的工艺问题却毫不提及。因为更换蒸汽盘管只将盘管组分段及原管支架批掉(割刀)而支架下与内地板焊接的复板是不动的,这样如何保证新盘管组进舱后仍能与原复板重合焊装新支架就是至关重要的,内场是预制按原图纸模拟定位还是对现场各处支架复板重新校对或按旧样复制到内场以及对旧样是如何复制的这是业内人士所关心的问题。因为这种按旧样复制定位预制工艺就成为提高整个工程效率的"瓶径"。
    综上述,这种"空报道"还是越少越好(含文字语病越少越好)。原本想露个脸结果还真是"露脸"了。

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