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发表于 2013-5-28 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
20130426042.jpg --> 20130426040.jpg --> 20130426041.jpg -->
主机机座总组方式,你们见过吗
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龙船学院
发表于 2013-5-28 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
基座为毛倒装
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发表于 2013-5-28 20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我好奇的不是主机基座(肯定是正态装上去的),
  这个分段应该包括机舱双层底带一部分舷侧的结构   双层底做好后,为毛倒着装舷侧的外板和肋骨,看图片舷侧的这部分外板和肋骨已经做成一个片体了  直接正态吊到双层底上不是好了嘛

看楼下怎么说   
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发表于 2013-5-28 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很明显吊耳就是翻身吊耳
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发表于 2013-5-29 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你们也采用反造法么……
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发表于 2013-5-29 09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
对这个建造工艺方面的问题,我的见解如下:
1,含主机座的分段,在图片中显示的施工是进行总段组装,即双层底分段往下平台分段上倒立组装;
2,双层底的主机座,没有任何证据表明是在分段倒立的状态下装上去的,从工艺的角度,应该是双层底翻身后分段处于正立状态上去的,只不过是在总段组装时又翻身了一次;
3,从建造工艺的角度,由呈环形的双层底往π型的下平台分段上口,变形容易控制,结构工艺性好,也可以进行一下反顶的舾装件预装。我赞同该工艺。mike chen
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发表于 2013-5-29 14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有创新,一般人都不是这样干的
这样翻身时比起基座在下合拢要复杂,也许是领导搞的创新
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头像被屏蔽
发表于 2013-5-30 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
分为两部分的,主机基座是在双层底正造的情况下安装上去的。翻身与上面的平台分段中组的,减少船台或船坞合拢周期。
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发表于 2013-5-30 08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这主机才多大一点啊
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发表于 2013-5-30 10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工艺问题!
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发表于 2013-5-30 15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
个人感觉貌似是100m左右或以下的船,内底(光面)未发现点焊,很有可能是外板线形胎正态制作双层底,翻身上扣。???
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发表于 2013-5-31 22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
工艺比较落后。。这么做好处是分段线型得到了控制。。施工周期过长。。。
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 楼主| 发表于 2013-6-21 11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
总组时,抬高了5mm,结果完成后向下沉了20mm
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发表于 2013-6-22 09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看样子船不是 很大 小于100m
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 楼主| 发表于 2013-6-22 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
lingshumi 发表于 2013-6-22 09:58
看样子船不是 很大 小于100m

渔船
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